27日上午,在威海船厂修船分厂船舶钳工车间,车常胜身穿蓝色工作服,戴着一幅墨镜出现在记者面前。
握手时,从手上传来的感觉是粗糙和厚实。但这双手的主人显然是非常细心的。为了解释自己戴墨镜的“怪异行为”,车常胜主动笑着说:“真不好意思,眼睛被电焊灼伤了,见光就出泪。”
在车间一张油乎乎的桌子前,听着机器轰鸣的嘈杂声,记者几乎是与车常胜在“喊声”中完成了交流。
一个国内买不到的“顶盖”
“我一年到头与柴油机打交道,很难有什么创造发明。但经常遇到难解的技术难题,必须通过创新来解决。”车常胜在厂里负责维修柴油机,被同事称为为船舶做“心脏手术”。
今年4月上旬,威海船厂为秦皇岛一艘船修理柴油机。因柴油低压泵上面的顶盖碎了,船主曾到多家船厂维修过,但都没有维修好。该船主找到他们以后,起初他们也考虑换新配件,但一打听,这种配件在国内买不到,要更换,必须从原生产国———日本购买。
“我们自己干!”善啃硬骨头的车常胜接下了这个任务。
一番琢磨之后,车常胜采用机床与手工加工相结合的方法,先在机床上切了一个外观接近的配件,再根据原配件的尺寸,改用手工加工方法,用了4个小时,加工出了一个崭新的配件。
这个“手工打造”的配件安装到低压泵上,使用效果非常好。
一个常年漏风的分配器
“类似的创新,在工作中是常有的事儿。”车常胜说,不久前,一艘船上的分配器因常年漏风,不能正常启动。而到日本更换一套新的分配器,需要花费8万至10万元。
接到维修任务后,他将分配器拆开,通过查看工作原理,逐一排查问题,并凭借30多年的工作经验,查找出分配器漏风原因:系柱孔间隙过大所致。
按照以往的工作经验,处理类似的问题,需对柱孔进行修补,再进行打磨。这次,他反其道而行之,在技术上又大胆地进行了创新。他通过机床工具,将柱孔间隙稍微扩大了一点,再根据柱孔的直径,加工了一个柱塞。通过调整行程,最终达到了使用目的,为船主节约了大量资金。
一个善于“揣摩”的技师
车常胜自18岁进船厂参加工作,就主动报名学习技术含量较高的船舶钳工。为了尽快提升自己的技术水平,他常随其他班组的老师一起加班,仔细揣摩拆装柴油机的技术。正是靠着自己的这股“揣摩”劲儿,他被省劳动和社会保障厅评为“高级技师”,成了厂里的技术“顶梁柱”。
自1996年起,车常胜取得技师资格证书后,他更加关注一线创新,经常带领大伙一起攻克难题。车间内遇到的技术问题,基本都能通过技术革新“内部消化”。车常胜说,他虽然在二班组工作,其它两个班组遇到技术问题,都喜欢找他解决。
不仅如此,在水泵、油泵和启动系统上存在的问题,车常胜也都能通过技术创新,将问题解决好。